让每一度电都用得“刚刚好”
盛夏的兖矿能源东滩煤矿
洗选车间振动筛规律跳动
皮带走廊乌金奔流
与热火朝天的生产景象
形成鲜明对比的是
一张亮眼的“电费单”
今年上半年
该矿洗选发运中心(洗选)
累计节电创效172万元
洗选系统作为矿井核心用电单元,生产设备密集、负荷集中,是矿区能耗管控的重点领域。面对煤炭市场波动、提质增效压力,该矿用一场精益化“电力保卫战”,将能耗指标变成实打实的效益。
分时“避峰填谷”
精准压降用电成本
“以往实行全天候不间断生产,用电不分峰谷,生产成本居高不下;如今精准对标电价时段,低谷满产、尖峰检修,生产排班跟着电价走。”该矿洗选发运中心(洗选)调度员蔡蒙道出矿井用电管理理念的颠覆性转变。
工业用电峰谷价差悬殊
该中心彻底摒弃老旧排班模式
推行“谷期全速生产峰期精准检修”
错峰运营模式
每日电价平谷时段,全员在岗、设备满启,最大化释放原煤入洗产能;
每日用电尖峰时段,有序关停洗选主生产系统;
遇上主井原煤提升叠加全网用电高峰,及时将原煤转运至专用储煤仓暂存,待电价回落再启动返洗作业,从生产源头削减无效高额用电损耗。
这看似简单的“错峰”
实则是调度检修操作
多工种的高效协同
今年一季度
该中心峰谷耗电比优化至19.4%
远超行业标准
仅凭“躲”开高价电这一项
上半年就“抠”出了68万元电费
技改“提效降空”
压实设备最优能效
如果说错峰是“避短”
那么技改则是“扬长”
该中心聚焦高耗能设备管控
靶向破解工艺短板空载损耗两大难题
针对高灰原煤分选难题
技术骨干自主加装旋流器监测报警装置,补齐工艺短板。改造后,洗选四系统小时带煤量稳定突破千吨,每日完成同等入洗任务,设备可停机3.6小时休息。
杜绝“空载”是另一场硬仗
该中心完成4条主运皮带智能联锁升级,皮带空载超时自动预警;除铁器、分煤器、刮板机等告别“长通电”,实现上下游联动启停;岗位职工结合日常巡检经验,常态化关停一台200千瓦沉降离心机。这种“不放过一台空转设备”的劲头,让设备消耗的每一度电都转化为了生产力。
微改“聚沙成塔”
厚植节能行动自觉
大技改见效快
小革新亦有大作为
在该中心
节电的精髓在于
一线职工的“眼里有活”
厂房千余盏照明灯加装时控开关,杜绝“长明灯”;水仓加装双液位联动装置,实现水泵“按需抽排”;优化磁尾输送管路后,两台大功率闲置泵组被关停。这些看似不起眼的几项小改造叠加,每月稳定节电创效5万元。
“节电增效不靠大改动,靠的是职工日积月累的责任心,多盯一眼仪表、早关一刻设备、排查一处隐患,日积月累就是可观效益。”该矿洗选发运中心(洗选)副主任张鲁兖说。
如今随手关灯
按需启泵停机减负
已经成为班组常态化作业习惯
节约用电从管理制度要求
变成职工自发的劳动自觉
精益管控换来的是能耗指标的稳步下降。数据显示,该中心洗煤单耗由2024年的6.47kwh/t降至2025年的5.07kwh/t,进入2026年二季度,进一步优化至4.98kwh/t,一年半的时间累计节电创效达500余万元。
“节能降耗没有终点,提质增效永无止境。”东滩煤矿副总工程师陈国华表示,将持续激活一线职工创新活力,深挖节能技改潜能,细化岗位能耗考核,精准调控每一度能耗,精打细算管好生产用电,让每一度电都用得“刚刚好”。
编辑|张欣怡编审|张悦审核|张帆
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