河南油田:用科技创新激发老井潜能
近日,河南油田在下T3-3102井实施“蒸汽+”复合驱技术,该井日产油量从0.1吨提升至6.9吨,含水率从53.5%降至15%,油井运行效率显著提升。这是河南油田以科技创新激发老井生产潜能的一个生动案例。
今年以来,河南油田锚定高效开发目标,狠抓老井治理,坚持精细管理与技术赋能“双轮驱动”,持续推动工程管理提质、技术应用升级。截至5月底,河南油田油井躺井率同比下降,泵效等生产指标同比提升。
精细管理让老井平稳运行
河南油田以精细化管控为抓手,创新优化老井运维管理模式,打破传统运维短板,有效降低油井故障频次,保障老井长期平稳生产。
“以前,这口井隔三岔五就‘躺下’,现在大半年都稳稳当当的,巡井都省心多了!”5月18日,河南油田采油一厂员工李健豪看着平稳运行的双H4-908井说。这一变化,得益于该油田推行的“四步控躺”精细管理法。
经过50多年开发,受地层能量自然衰减、管柱腐蚀老化等因素影响,河南油田东部老区部分油井故障频发、作业反复。为破解难题,该油田创新建立“系统诊断—参数调控—差异维护—闭环优化”的管控流程,依托智能化系统实现“日巡检+云诊断”,提前预警潜在故障。此外,该油田建立涵盖产液量、含水率等6项核心参数的实时监测体系,推行“一井一策”精准调控,有效减少常见故障发生。同时,油田对高频故障井实施低成本差异化维护,形成“故障分析—设计优化—生产验证”的闭环技术迭代机制,持续优化措施。截至目前,该油田远程诊断系统覆盖率99.8%,异常判断准确率超95%,处置及时率100%,真正实现“早发现、快响应、精准治”。
“先诊后治”确保措施见效
立足老井高效增产需求,河南油田升级技术应用体系,摒弃传统经验化作业模式,推行科学化、精准化施策方式,大幅提升增产措施落地成效。
“过去选井选措施,更多凭经验,现在化验和模拟成了标配,就像先给地层做CT,再靶向开药方,治愈率自然变高了。”河南油田工程院储层改造研究所负责人说,这种“先诊后治”的模式,使河南油田泌阳凹陷老区区块压裂措施有效率同比提升1.2%。
今年以来,河南油田系统推进技术赋能,在实施解堵、压裂等重点措施时,强化全流程技术支撑。一方面,通过整合实时监测数据、历史生产动态与地质模型,开展多维度分析与模拟预测,精准识别储层潜力与矛盾;另一方面,优化施工参数与工艺设计,并在作业过程中严格执行标准化操作与实时调整,确保方案精准落地。
与此同时,该油田还全面推广“措施后48小时跟踪”机制,安排技术人员驻守现场,实时监测产液量、含水率等关键指标变化,及时调整生产参数,确保措施效果立竿见影,并持续见效。前5个月,油田压裂、堵水等重点措施有效率达90.1%,同比提升2.3%,单井日增油量同比提升1.5吨。
多措并举推动生产效率提升
围绕提泵效、降能耗、减成本、增效益的核心目标,河南油田整合管理、技术、质控多重手段,全方位优化生产运行体系,实现油井生产效率与效益双向提升。
泵效是抽油机井的核心指标,也是油田效益提升的关键抓手。只有把泵效提上去,才能实现能耗降低、产量提高与管理水平进步。今年以来,河南油田通过系统性优化与精细管理,实现泵效同比提高。
该油田推行一体化管理模式,组建协同团队,依托大数据分析与数学模型,在采油一厂、采油二厂、新疆采油厂优选了3个常采示范区、8个重点单元,开展112井次差异化参数调整,实施15井次管柱优化,并在348口低产低效井推行合理间开制度,在提高生产效率的同时累计节电146.8万千瓦时。
在工艺与质量管理方面,该油田全面推行检泵质量终身负责制,从油管清洗、杆柱组合到下泵深度校准,实现了作业全流程标准化、工序可追溯化和责任落实到人。同时,河南油田还在易磨损部位加装耐磨涂层,为偏磨井配套扶正装置与柔性杆柱,有效减少了故障停机。目前,河南油田平均检泵周期延长至1166.8天,同比增加36.8天,单井年修井费用大幅降低。
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